BFe10-1-1管材具有耐腐蚀性强、抗拉强度高、延伸率好、重量轻等突出性能,目前在某新型军工产品的海水系统中得到大量应用,但因其材质非常特殊,在弯制过程中存在加工难度大、废返严重等问题。检测表明,B10管弯制一次合格率仅为90.34% 。虽然这些不合格品通过返工、返修后可以满足质量要求,但增加了生产成本,延误了生产周期。
为提高B10管弯制一次合格率,武船船舶工程公司管加车间弯管QC小组以《提高某新型军工产品B10管弯制一次合格率》为课题,展开技术攻关。
小组对2009年2月~4月弯制的611根B10管进行了调查,对检测统计数据和其中不合格品的不合格项进行了分析,找出了弯管主要缺陷为“褶皱”和“断裂”,围绕这两个主要缺陷,小组运用系统图,从人、机、料、法、环、测等六方面因素作了进一步分析,找出了十项末端因素,然后对该十项末端因素予以逐一确认,最后确定“模具工装少”和“操作规范不完善”是两个主要原因。
针对上述两大要因,小组用正交试验法进行工艺改进,并完善了弯管操作规范,研制改进了弯管工装,组织了人员培训,使B10管弯制一次合格率从小组活动前的90.34%提高到97.3%,经核算,年节约返工成本和人工费用约43550元,大大提高了管件弯制效率,缩短了军工产品制造周期。
管加车间弯管QC小组荣获2010年度全国优秀质量管理小组。